渗碳缓冷后表面硬度异常--非常头疼!!

[ 2009年7月11日 ]
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8620H(20CrNiMo)材料,内圈,阶梯状,工艺过程:
第一步:920℃强渗320分钟+扩散90分钟,之后冷却室缓冷120分钟,约500℃出炉空冷。渗碳层深约1.0mm。
第二步:滚道面高频淬火+180℃回火。
第三步:酸洗后在最小阶梯面滚牙,此处直径30mm,(此处未高频,距高频部位较远,20mm)。


问题: 滚牙的时候硬度太高,测后表面硬度为HRC35~38。径向取样后内部硬度很低,只是表面渗碳层硬度高,我们分析了整个工艺过错,无法找到原因,在哪个环节造成的呢?希望各位师傅帮忙分析下!!谢谢!






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